航空工业沈飞某架飞机总装交付的时间节点仅剩3天。在生产现场,总装厂生产副厂长王晓峰与五工段工段长贾沈军、装配工刘东根和熊松林4人正在起落架总检前进行最后的收放和间隙检查。长时间的通宵达旦,已让他们的双眼布满血丝,身体疲惫不堪。此刻,随着起落架的收放,他们仿佛看到了胜利的曙光。
“没问题,间隙检测合格,停压,断电!”王晓峰与贾沈军下达了最后的指令。闻言,疲惫的刘东根长呼一口气,脸上露出了笑容:“终于合格了!”他从座舱站起来,准备去简单休息一下。
“等等!”命令是王晓峰喊出来的,他和贾沈军仍聚精会神地盯着前起落架,并敏锐捕捉到前起落架某部件有一个微小的位移动作。是不是自己看花眼了?他揉了揉眼睛,一切又变得正常。“不行!不能放过任何蛛丝马迹,这架飞机前起落架系统更改量最大,所有成品都是全新设计、首次应用,绝不能放过研制生产过程中的任何细微变化。”经过一番沟通后,贾沈军也确认了这一现象,他们提出质疑:“会不会是起落架上锁系统发生了故障?”
当时,“围观”的几个人都摇着脑袋说不可能,理由也非常“充分”:“这个起落架各项强度设计得都非常高,还增加了辅助措施,怎么可能会不上锁?之前的20余次收放都未发生问题,这次一定是因为操作原因造成的,不碍事啊!”但王晓峰和贾沈军丝毫未被动摇。为进一步确认这一现象,他们放弃了午休时间,在反复进行收放、停压、断电后发现,这一微小的位移现象确实存在,并随着起落架收放次数的增多而逐渐变大,那么第一次位移到底微小到什么程度?通过试验来看,只有2毫米。但就是这微小的2毫米,若没有被及时发现,那在紧接着进行的飞机落地工序中,前起落架将会立即开锁收起。一旦发生事故,飞机按期总装交付的目标也将化为泡影。
检查确认后,王晓峰第一时间向公司相关领导进行汇报,并及时通知设计单位,排故工作立即展开。起落架抬起、放下,零部件拆卸、安装,一次次反复试验,一次次猜想与论证,他们一直干到深夜。第二天一早,他们又开始了新的尝试……直到下午2时,终于找到了故障原因:活塞杆运动后,在随动行程内形成真空负压,而注油嘴为单向密封,空气只能从外界进入缸体,无法通过注油嘴从缸体内排出。多次收放后,压缩缸体内气体形成了高气压,在断电后系统无压力时,前起落架自动开锁。确定故障原因后,他们立即进行排故处理。在完成之后的总检、军检和相关工序后,飞机按照时间节点要求圆满完成总装调试工作,实现了高质量交付,总装厂也因此荣获公司项目研制特等功。
2毫米的微小位移,有人看不见,有人视而不见。但王晓峰、贾沈军等人却凭借细致入微的观察、高度的责任感、丰富的生产经验,敏锐地捕捉到了这一细微变化,并追根溯源排除了重大质量隐患,避免了重大质量事故的发生。在数米长的起落架上,2毫米的位移可谓是微乎其微,但在他们眼中,找出这微小的2毫米,带来的是万里碧空上的安全保障,是至高无上的“航空报国”使命。